报错0E,道闸无法正常运行
【原因分析】
道闸限位学习过程中防砸被触发,常见于雷达场景,未去除雷达信号线学习限位导致(或上电自动学习)
【排查思路】
去除防砸端子重新上电,待道闸正常限位学习后接回雷达端子;
【解决方案】
断开防砸雷达供电或者防砸雷达信号端子后重新上电限位学习即可
报错01/02/14,道闸无法正常运行
【原因分析】
道闸过流,由于平衡、杆子不匹配等原因致使控制盒接受电流过大,导致道闸无法动作
【排查思路】
处理思路及办法如下:
(1)道闸受到撞击
检查确认是否存在撞击,导致机芯故障
(2)道闸程序及杆子不匹配
检查现场是否自行截断杆件(与道闸标签进行对比,杆型杆长不一致均有可能导致此情况)
(3)控制盒故障
对换控制盒进行测试
【解决方案】
首先确认道闸是否收到撞击、杆件与道闸标签是否相符并确认道闸平衡后,进行深入排查,此问题基本与杆件非原装或者自行加长截断杆件关系较大
报错03,道闸无法正常运行
【原因分析】
道闸遇阻,无法正常执行开关到位动作,从而出现报错
【排查思路】
处理思路及办法如下:
(1)落杆是否遇到障碍物
检查机芯运作是否正常(内部轴组件与机箱是否存在磕碰)
检查外部杆件是否运行过程中存在阻碍(例如栅栏杆支撑脚,长直杆远端支撑座等)
(2)弹簧过紧
检查道闸平衡是否符合标准
(3)限位位置有误,重新学习
重新操作限位学习观察是否能够恢复正常
【解决方案】
去除干扰道闸机芯及杆件运行的障碍物,观察道闸限位学习能否正常碰到限位柱;并重新调节平衡
报错04,道闸无法正常运行
【原因分析】
道闸过载,无法正常执行开关到位动作,从而出现报错
【排查思路】
处理思路及办法如下:
(1)查看杆子或连杆结构是否卡住,弹簧是否顶住机箱
检查机芯运作是否正常(内部轴组件与机箱是否存在磕碰)
(2)查看杆长类型与程序是否匹配
检查现场是否自行截断杆件(与道闸标签进行对比,杆型杆长不一致均有可能导致此情况)
(3)齿轮箱损坏
对换机芯测试定位
(4)考虑为控制盒损坏,尝试对调控制盒
对换控制盒定位
【解决方案】
根据排查思路逐条确认,确认道闸顺畅、程序正确后,基本可定位到硬件故障,对换测试确认故障部件即可
报错05,道闸无法正常运行
【原因分析】
道闸编码器丢失,无法正常执行开关到位动作,从而出现报错
【排查思路】
处理思路及办法如下
(1)编码器或者电机线缆未插好,重新检查
重新插拔电机线及编码器线缆,重启观察是否恢复
(2)杆子与连杆机构被卡主
检查机芯运作是否正常(内部轴组件与机箱是否存在磕碰)
检查外部杆件是否运行过程中存在阻碍(例如栅栏杆支撑脚,长直杆远端支撑座等)
(3)齿轮箱损坏或电机损坏
对换齿轮箱定位
(4)控制盒损坏,尝试对调控制盒
对换控制盒定位
【解决方案】
根据排查思路逐条确认,确认道闸顺畅、线缆未存在松动情况后,基本可定位到硬件故障,对换测试确认故障部件即可
海康威视道闸无法控制,数码管横线显示在中间位置
【原因分析】
道闸面板“停”按钮压下未弹起,数码管横线一直显示在中间位置
【排查思路】
拔掉面板,可以恢复,确定为面板信号影响。重点检查面板按钮是否未弹起、面板排线是否接触不良(可对换测试)
拔掉面板,不可以恢复,尝试重新学习限位(此步骤还不行,可对换控制盒测试)
【解决方案】
按上述排查思路定位修复,若确定面板损坏可走无物料备件申请流程申请更换
【关联知识点】
正常状态,道闸处于开到位状态,四根短横线显示在数码管上方,道闸处于关到位状态,四根短横线显示在数码管下方道闸处于“停”状态或限位未学习,四根短横线显示在数码管中间
道闸报错ERR8,且道闸在开到位无法动作
【原因分析】
此问题常见于40G道闸及400道闸5m压力波直杆款;下图为压力波传感器
【排查思路】
①检查压力波管子是否有被挤压,若存在被挤压,则去除挤压物,让压力波气管不受挤压
②压力波传感器故障,压力波气管未被挤压,但仍输出信号,则需更换压力波传感器
③控制盒异常:控制盒去除压力波信号端子后,仍报错err8,则对换控制盒测试
【解决方案】
根据排查思路逐条确认道闸压力波传感器及压力波管状态,定位到问题根因后针对性处理。
道闸报错ERR7,且道闸在开到位无法动作;
【原因分析】
此报错指代红外被触发,需确认是否为红外端口接受到信号或者控制盒问题;
【排查思路】
①检查是否外接红外端子(红外触发),若红外端口外接了信号线,则确认对应输入设备
②检查红外拨码是否为off,若拨码不为off,则修改拨码重启控制盒
③控制盒异常:去除外接线及拨码正常后仍报错ERR7,则对换控制盒测试;
【解决方案】
根据排查思路逐条确认道闸红外端口及拨码配置,定位到问题根因后针对性处理
道闸报错代码ERR3的解决方法
道闸无法动作,或上电直接往开到位/关到位顶死后不动,无法正常控制道闸
【原因分析】
此报错需要确认为机械结构问题或者控制盒问题;
【排查思路】
情况一:机械结构卡死,检查道闸机械结构是否存在卡死情况,例如连杆卡机箱;若存在卡死情况,则需要调节机械结构避免卡死
情况二:减速机卡死(手动摇杆,闸杆是否正常起落);检查道闸手摇起落是否顺畅无阻,若在无卡死情况下手摇卡顿,则基本为减速机问题,需要更换减速机
情况三:限位冲过头,限位学习存在问题,导致摆臂直接顶死限位柱后无法动作;尝试重新学习限位;
情况四:控制盒异常,此情况需要协调万用表,测量控制盒电机线部分输出
正常使用情况:
1.正转中心线:当限位学习长按开时可以测得AC220V以上输出
2.反转中心线:当限位学习长按关时可以测得AC220V以上输出
常见异常情况:
道闸上电后,杆子一直抬冲限位后电机发烫——正转中心线输出异常持续有220V以上电压;
道闸上电后,手摇正常,无法限位学习———–限位学习正转中心线或反转中心线无法输出正常电压;
若确认控制盒输出异常,则更换控制盒处理
情况五:电机异常,需要协调万用表进行测试电机电阻是否异常;
断电测试电机正反转中心线3相电阻,正常正转中心线电阻+反转中心线电阻=正反转电阻,阻值在10-20Ω或37-40Ω
若测得电机电阻异常,则需更换电机处理
【解决方案】
根据排查思路逐条确认道闸运行状况,定位到问题根因后针对性处理
道闸报错代码ERR1的解决方法
ERR1含义为编码器信号异常,可能由多方面原因导致,排查时需注意循序渐进。
【排查思路】
确保外接线已去除,排除外部信号干扰
编码器正常工作状态为红色指示灯1S种闪烁1次,若不正常,检查:
编码器安装是否松动、脱落,编码器需正确安装在道闸上才能正常工作
编码器12V供电异常
控制盒12V输出异常
道闸外部输入电压220V异常
若编码器指示灯闪烁正常
检查编码器接到道闸主板的信号线是否松动、脱落
若上述排查均正常,可能主板或编码器损坏:
编码器切换通道测试:将编码器白线接入A端子并去除B端子(更换信号通道),若测试恢复正常,则继续使用
若上述排查均无效,与正常的道闸的编码器和控制盒对换测试,定位故障部件。
【解决方案】
检查安装、供电和接线,对异常的情况进行恢复
若主板12V输出异常,或对换测试定位为主板或编码器故障,需更换